為搶抓品種鋼市場(chǎng)先機(jī),進(jìn)一步拓寬新品種鋼系列的生產(chǎn),中金公司生產(chǎn)制造部積極行動(dòng),全面推行精益生產(chǎn)管理模式,在400系不銹鋼生產(chǎn)過(guò)程中取得了顯著成效,近期外購(gòu)電需量實(shí)現(xiàn)突破性下降。
調(diào)度臺(tái)充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用,組織各工序緊密配合,提前精心策劃生產(chǎn)組織方案。在用電策略上,采取了一系列精準(zhǔn)有效的措施。一方面,科學(xué)安排熱軋工序在用電谷段(00:00—07:00)軋機(jī)停機(jī),同時(shí)保持加熱爐保溫狀態(tài),實(shí)現(xiàn)能源的合理利用;另一方面,安排合金爐錯(cuò)峰兩爐生產(chǎn),并將用電負(fù)荷嚴(yán)格控制在4.5萬(wàn)千瓦時(shí)以下。一旦用電接近超限,調(diào)度臺(tái)能夠迅速根據(jù)煤氣柜柜容情況,靈活調(diào)整發(fā)電機(jī)組負(fù)荷,確保當(dāng)月用電需量始終處于可控范圍。
不僅如此,調(diào)度室還對(duì)以往的生產(chǎn)組織方案進(jìn)行了深度優(yōu)化。將烘干機(jī)的停機(jī)時(shí)間提前,以便在低谷時(shí)段收儲(chǔ)更多的煤氣量,提高能源儲(chǔ)備。在合金爐開(kāi)機(jī)生產(chǎn)時(shí),以上個(gè)月外購(gòu)電需量為平衡點(diǎn),精準(zhǔn)控制發(fā)電機(jī)組負(fù)荷。當(dāng)氣體公司開(kāi)啟第二臺(tái)空壓機(jī)、煉鋼廠啟動(dòng)2號(hào)精煉爐和2號(hào)連鑄機(jī)前,再次充分利用煤氣柜容,提高發(fā)電機(jī)組負(fù)荷,進(jìn)一步降低外購(gòu)電需量。
通過(guò)這一系列精細(xì)化管理措施,中金公司在二季度成功實(shí)現(xiàn)了外購(gòu)電需量的持續(xù)下降。數(shù)據(jù)顯示,4月份外購(gòu)電需量為7.8萬(wàn)千瓦時(shí),5月份降至7.5萬(wàn)千瓦時(shí),環(huán)比下降0.3萬(wàn)千瓦時(shí),降幅約3%;截止6月9日,更是進(jìn)一步降至7.0萬(wàn)千瓦時(shí),較4月下降0.8萬(wàn)千瓦時(shí),降幅高達(dá)10%,成功實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)降幅。僅這一項(xiàng)舉措,月度需量電費(fèi)節(jié)約了26萬(wàn)元。
這一成果得益于生產(chǎn)制造部調(diào)度室牽頭各單位通力協(xié)作、深挖內(nèi)潛、壓降成本、向管理要效益,不僅為新品種鋼的規(guī)?;?、經(jīng)濟(jì)化生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),更為開(kāi)拓新品種鋼市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)扭虧控虧目標(biāo)提供了有力支撐。